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回转轴承-凯发k8国际首页登录

   日期:2023-02-22     作者:yl汽车网  联系电话:153-872-95596  浏览:66    
核心提示:为了不影响斗轮机安全稳定运行,2006年10月份委托厂家将回转轴承进行了更换。根据以上检修调整后所产生的现象,专业组织技术人员对回转机构相关部件进行了较为全面、细致的检测,根据检测数据进行了分析。目前斗轮机回转机构运行稳定,大小齿轮啮合情况符合要求,未发生异常现象,为斗轮机回转机构检修积累了丰富的实践经验,有助于提高检

摘要 斗轮机机构接连出现多起故障。 通过对回转支承和大小间隙的检测分析,制定更换损坏部件的方案,重新调整小齿轮的中心位置,防止故障的发生。

关键词 斗轮机; 回转机构; 大齿轮和小齿轮; 轴; 中心; 清除; 调整

clc 编号 th 文档代码 a 文章编号 1673-9671-(2011)122-0164-01

公司斗轮堆取料机型号为dq500/1000·30,于1994年投产,该机具有堆垛、取料、取料通过、取料、返回等多种功能。 回转机构位于门座与门柱之间的转盘上,由马达、蜗轮器、传动套筒、回转支承等组成。 回转支承由上下座圈和体组成。 上座圈焊接在转盘上,下座圈焊接在门座上。 上、下座圈分别用与轴承的内、外圈连接。 系统调整实现无级调速。 由于斗轮机长期堆取料作业,2005年6月拆检发现,轴承滚子的平均磨损值约为0.5毫米,上下轴承滚道磨损严重。 磨损和变形。 为不影响斗轮机安全稳定运行,2006年10月委托厂家更换回转支承。

1 回转支承更换后出现的问题

斗轮机回转支承更换投入运行后,传动轴套上下固定座在回转机构内反复脱焊,造成大小齿轮错位。 故障发生后立即进行维修,重新对正上下固定座的法兰底板,安装调整大小齿轮的啮合间隙:齿顶间隙为8mm,齿侧间隙为1.5mm。 斗轮机试车,接触点用铅丹粉检测。 发现接触面约占20%回转轴承,零件几乎为点接触,啮合磨损呈波浪状,无规律性。

2 分析

针对以上维修调整后出现的现象,专业技术人员对回转机构的相关部位进行了比较全面详细的检查,并根据检查数据进行了分析。

2.1 大小齿轮啮合间隙的

回转机构,在大齿轮上均分四点,用塞尺分别测量大小齿轮的齿侧间隙和齿顶间隙。 四个位置得到的数据完全不同。 间隙 4.8; 最大齿侧间隙 2.3 mm,齿顶间隙

9.5mm,各点间隙偏差较大,说明大小齿轮运转过程中两齿轮中心距发生变化,小齿轮安装位置存在偏差。

2.2 大型回转支承内外圈同心度的测量

将百分表置于轴承外圈齿轮端面上,指针内圈外表面,检查轴承内外圈在转动过程中的径向变化值。 在轴承上划分8个检测点并作标记。 在45°的角度测量了一组数据,然后对测量数据进行了比较。 运转时轴承内圈和外圈的径向位移最大为3.3mm,轴承内外圈明显不同。

同心。

2.3 检测传动轴锥面与小齿轮内锥孔的配合间隙

用塞尺测量齿轮孔与轴的上下配合间隙:上端面齿轮孔与轴配合用0.01mm塞尺,上端面齿轮孔与轴配合用0.5mm塞尺将下端面齿轮孔与轴的配合沿圆周方向塞入200mm。 拆解小齿轮后发现,传动轴锥面上的两个键槽中有一个磨损严重,不能再使用,两个平键也有不同程度的磨损。

2.4 回转驱动轴径向跳动的检查

拆下小齿轮,将传动轴置于空载状态,将百分表座置于传动轴套端盖上,指针指向轴上部的直面,正反转数圈后,指针读数为1.08毫米; 指针指向轴底的圆锥体前后旋转数圈,指针读数为

2.5 毫米,轴在操作过程中弯曲。

根据以上试验数据进行分析讨论,以下结论。

1)传动轴套上下固定座法兰位置发生变化,轴承内外圈中心不对,导致轴套间中心距变化大两齿轮运转时,小齿轮与大齿轮啮合时两节圆不能相切。 结果,小齿轮的中心不正确,需要重新对齐。

2)传动轴在长期使用过程中,下锥面扭曲变形,有

弯曲 1.08 毫米,应更换新轴。

3)传动轴锥面键槽损坏,小齿轮内锥孔与传动轴锥面配合不紧,间隙大。

3 处理方法及过程

根据得出的结论,制定了专业技术方案实施。

1)将油马达和蜗轮减速器一一拆下,解开小齿轮,拆装更换磨损件和变形的传动轴,调整轴承间隙在0.2mm~0.3mm之间,按要求加油后装配。

2)拆开蜗杆减速器,检查更换损坏零件,调整蜗杆两端轴承间隙在0.15mm~0.30mm之间,蜗轮轴承间隙应在0.10mm~0.2mm之间。 用千分表测量蜗轮与蜗轮齿间的齿隙为0.38mm~0.53mm,齿顶间隙为0.44mm~0.66mm; 检测和调整蜗轮与蜗杆的接触点不应小于55%。 调整好后按工艺要求装配减速机,加油后用专用工具转动蜗杆。 减速器应运转平稳、连续、无卡滞现象。

3)松开大回转支承上下座圈的连接螺栓,然后用手悬臂架,反复转动轴承使内外圈回到同心位置,对称均匀地拧紧连接螺栓. 预紧力为螺栓屈服极限的60%~70%。

4) 剪掉传动轴套上下固定座的法兰并清理干净底座焊痕,将传动套吊入上下固定座内,用千斤顶将小齿轮与传动轴装配在一起使轴的锥面与小轴对齐。 齿轮内锥孔紧固。

5)重新确定小齿轮的安装位置,将上下固定座的法兰盘置于活动状态,在大小齿轮的上下齿面之间垫上δ0.8mm的铜片,并在小齿轮齿的上下两侧安装千斤顶对准大齿轮方向均匀用力,慢慢进行,直到大小齿面两侧的铜片被压死,点焊接上下固定座法兰,取出铜片测量大小齿轮的啮合间隙:齿侧间隙1.7mm,齿顶间隙6.25mm。 手动拉动悬臂架旋转180°,再次测量大小齿轮的啮合间隙:齿侧间隙1.68mm,齿顶间隙6.25mm,符合技术要求,上下齿轮下固定座法兰焊接牢固。

6) 将蜗轮减速器吊装到安装位置进行对中。 要求蜗轮轴与传动轴的径向偏差小于0.5mm,地脚螺栓应对称均匀拧紧。 吊起液压马达,安装油管接头。

7)在大小齿轮齿面涂上薄薄一层铅丹粉,组织斗轮机转动试车,观察大小齿轮接触面积约40%大小齿轮啮合时,齿高方向和齿长方向的60%左右,回转机构运转平稳,无异响和卡滞现象,符合技术要求。

4。结论

通过对斗轮机回转机构的检测回转轴承,分析设备故障现象,找到故障原因,制定方案并实施。 目前斗轮机回转机构运行平稳,大小齿轮啮合符合要求,未出现异常现象。 为斗轮机回转机构的维修积累了丰富的实践经验,有助于提高维修水平。

参考

[1] 燃料设备维修技术[m]. 水利电力出版社.

 
标签: 液压 原因
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